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江蘇某企業(yè)金屬表面廢水,廢水COD超標,重金屬離子有鉻、銅等,常規(guī)金屬表面廢水處理工藝很難實現(xiàn)達標排放。安峰對該企業(yè)金屬表面廢水工藝提標改造,在微電解池、生化階段增加循環(huán)泵,深化處理階段加入MBR設(shè)備后,效果如何?安峰將對該提標改造工程案例分析。
01工程概況
1、設(shè)計水量
按業(yè)主要求,改造后處理能力為5m3/h。
2、進出水水質(zhì)
處理出水需達到《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)的一級標準。設(shè)計進出水水質(zhì)如表1所示。
2廢水處理工藝
1、工藝流程
改造后廢水處理工藝流程如圖1所示。
各車間生產(chǎn)廢水首先進入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)水質(zhì)與水量后經(jīng)泵送入微電解池。泵前自動加堿控制pH為3~4,在酸性介質(zhì)和有氧條件下,微電解池內(nèi)產(chǎn)生新生態(tài)的氫和亞鐵,從而破壞了絡合物的結(jié)構(gòu),置換出單質(zhì)銅。微電解池出水溢流進入一級混凝反應池與一沉池,自動加堿控制pH為11~12,以去除絕大部分的銅離子與亞鐵離子,并通過新生絮體吸附沉降水中的有機物。對一沉池出水大量曝氣,并在二級混凝反應池投加助凝劑,于二沉池中去除殘余的亞鐵離子與鐵離子。自動加酸控制二沉池出水pH為7~8.5,然后自流進入二級ABR水解池。在ABR水解池內(nèi),在水力沖擊下攪動池內(nèi)的污泥,使泥水混合,水解菌群將難降解的大分子有機物分解為易降解的小分子有機物。
經(jīng)微電解和水解預處理后,廢水可生化性提高。水解池出水流入好氧池,由好氧菌吸附降解有機污染物,使廢水得到凈化。好氧池出水經(jīng)三沉池自流進入MBR裝置,池內(nèi)安裝的中空纖維膜截留菌種與大分子有機物,維持較高的污泥濃度與微生物多樣性,極大地提升了出水水質(zhì)。三沉池沉積的污泥經(jīng)氣提裝置回流至生化池,以補充池內(nèi)污泥濃度。MBR池泥水混合液仍含有較多難降解有機物,回流至水解池,進行循環(huán)降解。生化剩余污泥和物化污泥一同排入污泥濃縮池。濃縮的污泥經(jīng)廂式壓濾機脫水后由業(yè)主外運處置,濾液流回到調(diào)節(jié)池,與廢水一起進行處理。
2、處理改造工程要點
(1)改造微電解池,裝填高溫微孔活化微電解填料。微電解填料由多元金屬熔合多種催化劑通過高溫熔煉形成架構(gòu)式微孔合金結(jié)構(gòu),不鈍化、不板結(jié),長期運行穩(wěn)定有效。
(2)將中和池的后段改造為水解池,增加水解池容積;并增加水解池循環(huán)泵,控制水流速度,提高污水與水解菌種接觸反應效果。
(3)增加一體化撬裝式MBR設(shè)備,確保出水達標排放。
3設(shè)計參數(shù)
1、隔油調(diào)節(jié)池
隔油調(diào)節(jié)池為砼結(jié)構(gòu),地上0.2m,地下2.5m。規(guī)格為8.0m×8.0m×2.7m,有效容積120m3,HRT=24h。
2、微電解池
微電解池為地上式砼結(jié)構(gòu),規(guī)格為6.0m×2.0m×4.5m,有效容積24m3,HRT=4.8h。
3、一沉池和二沉池(共2級串聯(lián))
一沉池和二沉池為地上式砼結(jié)構(gòu),單座池體尺寸6.0m×4.0m×4.5m(含混凝反應池),表面負荷0.4m3/(m2˙h)。
4、ABR水解池(共2級串聯(lián))
ABR水解池為地上式砼結(jié)構(gòu),一級水解池尺寸8.0m×1.6m×4.0m,二級水解池尺寸8.0m×2.3m×4.0m,總有效容積73m3,總HRT=14.6h,水解池COD容積負荷約為0.10~0.19kg/(m3˙d)。
5、好氧池
好氧池為地上式砼結(jié)構(gòu),池體尺寸8.0m×5.6m×4.0m,有效容積130m3,HRT=26h。池內(nèi)安裝組合填料,污泥回流比50%~100%,泥齡35~52d,懸浮污泥質(zhì)量濃度為3000~4000mgMLSS/m3,污泥負荷為0.03~0.05kgBOD5/(kgMLSS˙d)。
6、三沉池
三沉池為地上式砼結(jié)構(gòu),池體尺寸8.0m×2.6m×4.0m,表面負荷0.33m3/(m2˙h)。
7、撬裝式MBR裝置
撬裝式MBR裝置為鋼結(jié)構(gòu),集成膜池、中水池、機房于一體,設(shè)備尺寸4.0m×2.5m×3.0m,其中膜池有效容積15m3,HRT=3h。MBR池核心設(shè)備為PVDF中空纖維簾式膜組件,共640m2。
8、污泥濃縮池
污泥濃縮池為砼結(jié)構(gòu),地上1.5m,地下2.5m,池體尺寸6.5m×2.3m×4.0m,有效容積30m3。配套廂式壓濾機2臺,過濾面積各20m2。
4調(diào)試與運行
(1)改造前,在反應池內(nèi)加堿即產(chǎn)生大量泡沫并溢出,采取加高反應池保護高度、更換新型高溫活化微電解填料等改造措施后,問題得以解決。
(2)生化調(diào)試初期,好氧池經(jīng)常產(chǎn)生嚴重泡沫,經(jīng)分析為表面活性劑所致。漫天飛舞的泡沫嚴重影響了現(xiàn)場環(huán)境,并造成菌種流失。通過采取控制負荷、增投微生物菌種與營養(yǎng)物等措施后,問題得以解決。尤其是MBR與ABR水解酸化系統(tǒng)微生物馴化成熟后,再未發(fā)生過大規(guī)模的泡沫現(xiàn)象。分析原因:污泥培養(yǎng)馴化是一個逐步有序的過程,微生物結(jié)構(gòu)隨反應器內(nèi)不同時期環(huán)境的變化而調(diào)整,逐漸演變成適應MBR及ABR水解酸化工藝的群落結(jié)構(gòu)。
(3)調(diào)試后期,將微電解池進水pH控制目標從1.5~2.0升高至3.0~4.0,系統(tǒng)產(chǎn)泥量下降了約1/3,后續(xù)生化系統(tǒng)也未見到明顯沖擊跡象。
(4)運行過程中,偶發(fā)污泥膨脹現(xiàn)象,此時SV30≥80%,好氧池表面漂浮一層灰褐色黏稠浮渣。一般通過加大污泥與混合液回流量,即可自動恢復,恢復時間一般為3~5d。
(5)MBR膜的日常清洗維護主要有3種:清水反洗、加藥反洗和浸漬清洗。日常運行中應充分重視清水反洗工序,嚴格控制清水水質(zhì)、反洗水量與反洗頻次。實踐證明,清水反洗工序設(shè)備簡單、操作自動化,在維護到位的情況下,可免除加藥反洗的硬件投資和繁瑣操作,且浸漬清洗周期可延長至4~6個月。
5處理效果分析
2016年8月期間,監(jiān)測了各工序?qū)OD、Cu2+的去除效果,結(jié)果分別見表2、表3。
運行結(jié)果表明,盡管進水水質(zhì)波動極大,甚至超出設(shè)計值,但出水COD<74mg/L,Cu2+<0.38mg/L,SS<14mg/L,石油類<1.8mg/L,均優(yōu)于排放標準要求,且耐受水質(zhì)沖擊能力強。在投入運行近3a后,處理出水水質(zhì)依然穩(wěn)定。
此外,顯而易見的是,MBR工藝對COD的達標起到了關(guān)鍵作用;物化工藝(微電解+二級反應沉淀)則去除了絕大部分的Cu2+,使出水Cu2+接近達標。
該企業(yè)表面廢水提標改造費用達30萬,工程1個月,提前達到廢水零排放效果。該套廢水處理工藝后期維保階段,目前水質(zhì)出水標準基本穩(wěn)定?;痉袭?shù)貜U水提標改造標準,間接給企業(yè)創(chuàng)造價格達到120萬。同時,該企業(yè)在當?shù)靥嵘髽I(yè)形象,使當場環(huán)境效益提高。