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油脂廢水來源于餐飲行業(yè)較多,在油脂廢水處理方法上主要采用生物法處理,利用厭氧生物進(jìn)行生化處理,把油脂進(jìn)一步去除。油脂廢水施工案例比較多,安峰環(huán)保以一家化工生產(chǎn)企業(yè)油脂廢水處理工藝為案例,對廢水水質(zhì)、處理工藝、運行效果進(jìn)行一次詳細(xì)的分析。
油脂廢水相關(guān)案例
蘇州某油脂化學(xué)廠一期工程主要包括一個30,000t/a的肥皂項目和香皂、餐具洗滌劑等幾個小型日化產(chǎn)品項目。該廠排放廢水所含有機(jī)物濃度較高,可生化性一般,而且由于各車間廢水間歇排放,水質(zhì)、水量波動較大,因此采用厭氧-間歇式活性污泥法(SBR)工藝。該污水站調(diào)試運行后一直保持較理想的處理效果。
1.廢水水質(zhì)
污水站實際平均進(jìn)水量約為400m3/d,COD為2,700mg/L,SS為582mg/L,油為220mg/L,pH值為9-13.5,另外還有不定期排放的含陰離子洗滌劑的廢水。處理后出水水質(zhì)達(dá)到如下標(biāo)準(zhǔn),即COD<100mg/L,BOD5<30mg/L,pH值為6~9,SS<70mg/L,NH3-N<15mg/L,動植物油<3mg/L。
2.處理工藝
廢水處理工藝流程見圖1。
3.運行效果
運行結(jié)果見表1。
表1厭氧-間歇式活性污泥法(SBR)工藝處理效果
在運行過程中SBR池表面曾出現(xiàn)大量泡沫,經(jīng)分析泡沫主要是由老化的菌膠團(tuán)和多糖類物質(zhì)構(gòu)成(其中不含油分)。水力消泡效果不理想,但投加少量異戊醇可取得較好的消泡效果。大量泡沫的產(chǎn)生是由于未能將老化的污泥及時排出所致,通過調(diào)整排泥量和排泥頻率解決了該問題。
厭氧池投入正式運行后,由于隔油池隔油效果不理想,表面生成了一層油膜并逐漸加厚,油膜表面較致密,一個月后油膜厚度達(dá)到0.5-0.7m,此后由于油膜底層與厭氧池水相接觸,厭氧微生物可以將其部分降解,油膜厚度不再增加,油膜的生成能起到保溫、隔絕氧氣、抑制臭氣散發(fā)的作用。
4.經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析
運行成本:該廢水站裝機(jī)容量150kW,運行容量約為75kW,耗電約為300kW·h/d,折合噸水耗電費約為0.38元/m3;人工費為0.15元/m3;廢水處理直接運行費用約為0.53元/m3。
油脂廢水處理工藝成本0.53元/立方,相對其它工業(yè)廢水處理費用大約在中上游。油脂廢水處理工藝要考慮到的因素,包含廢水有機(jī)物、無機(jī)物等,工藝方法選擇上要考慮到設(shè)備中水力消泡的作用。此項油脂廢水處理案例是目前安峰正在運行施工的案例之一,后期會對此項目進(jìn)行持續(xù)報告。